硫化氫(煤氣生產廠)中毒事故的分析
瀏覽次數: 342 發布時間:2017-06-30 15:01:06 發布人:editor
關于某煤氣生產廠在生產過程中由于操作人員疏忽大意、致使1人吸入硫化氫中毒死亡的事故。對事故的原歷和責任進行了分析,提出在日常的工作中注重安全教育,對職工要加強自我保護意識和勞動紀律教育等管理措施。
某煤氣生產廠,煤氣的凈化采用低溫甲醇進行洗滌,除去煤氣中含有的硫化氫、二氧化碳等雜質,甲醇再生過程中可解析出硫化氫氣體。2002年11月10日,由于操作人員操作不當,造成硫化氫氣體泄漏,致使1人中毒死亡的事故。
1 事故經過
2002年11月10日6時,該廠凈化車間巡檢人員李某、劉某按照規定時間,沿巡檢路線進入泵房內巡檢,發現輸送再生甲醇密封泄漏,并有硫化氫氣體漏出,泵房內硫化氫氣味很大,現場已經無法進行處理,2人馬上跑回去取長管呼吸器并及時通知中控室停泵。待2人返回泵房時發現變電所值班人員黃某昏倒在泵房內,巡檢人員立即把他拖到泵房外通風良好處,并立即做人工呼吸等現場急救,同時報告班長,組織人員將傷者送到廠職工醫院緊急搶救,并進入高壓氧艙進行吸氧救治。雖然經過醫生的全力救治,傷者仍處于昏迷狀態,并于2周之后因搶救無效死亡。
2 事故原因分析
2.1 直接原因
經過事后的調查分析,死者黃某系離該泵房較近的變電所的夜間值班人員,違反勞動紀律,早晨串崗到該泵房內取潤滑油,自我保護意識差,造成吸入硫化氫氣體中毒死亡。
2.2 主要原因
車間巡檢人員李某、劉某在發現有硫化氫氣體泄漏后,雖然及時通知中控室,但在明知有氣體泄漏的情況下,卻沒有人員在現場進行監護,造成在取呼吸的間隙,黃某進入泄漏現場中毒死亡。
2.3 重要原因
再生甲醇泵輸送的甲醇來自再生甲醇罐,該罐的上部為從甲醇中釋放出的硫化氫氣體,下面為再生的甲醇。在泵輸送的過程中,將該罐甲醇打空,使泵的機械密封磨損,造成硫化氫氣體泄漏,導致黃某中毒死亡。
2.4 其他原因
2.4.1雖然黃某是該廠的員工,但安全意識和自我保護意識差,對化工生產的危險性和危害性缺乏了解,盲目、冒險、擅自進入非本人工作區域是造成中毒事故的原因之一。
2.4.2 車間泵房內的有毒有害氣監測系統損壞,沒能及時恢復,是導致發生事故的又一原因。
3 事故責任
3.1 變電所值班人員黃某,在工作期間擅自離崗,進入化工生產區內做與本人工作無關的事情,造成硫化氫中毒死亡事故的發生,應對事故的發生負主要責任。
3.2 車間巡檢人員李某、劉某在巡檢發現有硫化氫氣體泄漏后,沒有在現場進行監護,以防止他人進入,也沒有沒置任何警示標志,致使事故發生,應對事故負主要責任。
3.3 車間中控室操作人員在工作中注意力不集中,疏忽大意,造成罐的液位打空、泵密封泄漏,對事故的發生負主要責任。
3.4 車間主任、安全員作為車間生產、安全的主管領導,在有毒有氣監測系統損壞后沒能及時聯系恢復,也是事故發生的原因,應對事故的發生負管理責任。
3.5 該廠的安全科長、主管安全的副廠長、廠長等對事故的發生均應負一定的管理和領導責任。
4 事故教訓
隨著《安全生產法》的頒布和實施,國家對安全生產越來越重視,安全問題是企業經營者和生產者首先應該考慮的問題。從這起事故來看,事故的當事人和責任人安全意識淡薄、對化工生產的危險性認識不足,日常的安全教育不夠,對異常情況的處理缺乏必要的理論指導,是這起事故發生的原因。因此,要從中吸取教訓,在今后的工作中在以下幾方面加強管理。
4.1 對職工加強日常的安全生產教育,提高自身的安全防護意識,使之認識到化工生產中的危險性和危害性。
4.2 對崗位職工加強管理,嚴抓崗位勞動紀律,不能串崗和做與工作無關的事;在工作中注意力要集中、不能疏忽大意。
4.3 加強安全管理,對生產裝置的安全設施要經常檢查,如有損壞應及時處理,不能存在僥幸心理,各種安全制度應落到實處。
4.4 應當建立并完善各類事故的應急救援預案,完善應急救援體系,并搞好演練活動,防患于未然。
4.5 在冬季門窗封閉的情況下,泵房、廠房等地方要保持良好的通風,以使有毒、有害氣體能及時排出。