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      山東化學化工學會

      某省某廠TNT生產(chǎn)線硝化車間發(fā)生特大爆炸事故調(diào)

      瀏覽次數(shù): 342   發(fā)布時間:2017-06-30 13:52:48   發(fā)布人:editor

         一、事故經(jīng)過

        ×年×月×日19:30,某省某廠TNT生產(chǎn)線硝化車間發(fā)生特大爆炸事故,造成了嚴重的人員傷亡和巨大的財產(chǎn)損失。

        TNT是一種烈性炸藥,由甲苯經(jīng)硝琉混酸硝化而成。硝化過程中存在著燃燒、爆炸、腐蝕、中毒四大危險。硝化反應(yīng)分為3個階段:一段硝化由甲苯硝化為一硝基甲苯(MNT),用四臺硝化機并聯(lián)完成;二段硝化由一硝基甲苯硝化為二硝基甲苯(DNT),用二臺硝化機并聯(lián)完成;三段硝化由二硝基甲苯硝化為三硝基甲苯(TNT),用11臺硝化機串聯(lián)起來完成。

        三段硝化比二段硝化困難得多,不僅反應(yīng)時間長,需多臺硝化機串聯(lián),而且硝硫混酸濃度高,并控制在較高溫度下進行,因而生產(chǎn)危險性大。這次特大爆炸事故就是從三段2號機(代號為Ⅲ—2+)開始的。

        發(fā)生事故的硝化車間由3個實際相連的工房組成。中間為9m×40m×15 m的鋼筋混凝土3層建筑,屋頂為圓拱形;東西兩側(cè)分別為8m×40m的12m×40m的兩個偏廈。硝化機多數(shù)布置在西偏廈內(nèi),理化分析室布置在東偏廈內(nèi)。整個硝化車間位于高3 m、四周封閉的防爆土堤內(nèi),工人只能從涵洞出入。爆炸事故發(fā)生后,該車間及其內(nèi)部40多臺設(shè)備蕩然無存,現(xiàn)場留下一個方圓約40m、深7m的鍋底形大坑,坑底積水2.7m深。

        爆炸不僅使本工房被摧毀,而且精制、包裝工房,空壓站及分廠辦公室遭到嚴重破壞,相鄰分廠也受到嚴重影響。位于爆炸中心西側(cè)的三分廠、南側(cè)的五分廠、北側(cè)的六分廠和熱電廠,凡距爆炸中心600m范圍內(nèi)的建筑物均遭嚴重破壞;1 200 m范圍內(nèi)的建筑物局部破壞,門窗玻璃全被震碎3 000m范圍內(nèi)的門窗玻璃部分屋碎。在爆炸中心四周的近千株樹木,或被沖擊波攔腰截斷或被沖倒,或樹冠被削去半邊。

        爆炸飛散物——殘墻斷壁和設(shè)備碎塊,大多拋落在300m半徑范圍內(nèi),少數(shù)飛散物拋落甚遠,例如,一根長800mm、φ80mm的鋼軸飛落至1 685 m處;一個數(shù)10t重的鋼筋混凝土塊(原硝化工房拱形屋頂?shù)臍埡?被拋落在東南方487m處,將埋在地下2m深處的φ400mm鑄鐵管上水干線砸斷,使水大量溢出;一個數(shù)10kg重的水泥墻殘塊飛至310m比砸穿3分廠衛(wèi)生巾生產(chǎn)工房的屋頂,將室內(nèi)2名女工砸成重傷。

        據(jù)統(tǒng)計,這起事故中死亡17人、重傷13人、輕傷94人;報廢建筑物約5萬m2。嚴重破壞的5.8萬m2,一般破壞的17.6萬m2;設(shè)備損壞951臺(套),直接經(jīng)濟損失2266.6萬元。此外由于停產(chǎn)和重建,間接損失更加巨大。

        根據(jù)對生產(chǎn)設(shè)備內(nèi)的炸藥量的測算,并從建筑物破壞等級與沖擊波超壓的關(guān)系,以及爆炸坑形狀和大小的估算,確定這次事故爆炸的藥量約為40tTNT當量。

        二、事故原因分析

        1.事故原點

        事故發(fā)生后,由企業(yè)主管部門、政府勞動部門和工會勞動保護部門組成聯(lián)合調(diào)查組,負責對事故進行調(diào)查,由于這起事故已使原來的工房和設(shè)備全被炸毀,現(xiàn)場已變成一個大而深的坑,且有積水,因而,盡管調(diào)查組專家反復(fù)勘察了事故現(xiàn)場,但找到的物證很少,儀表及記錄紙殘缺不全,這就給確定事故原點和分析事故原因造成很大困難。好在當班的34名工人中,尚有17名幸存,經(jīng)反復(fù)查詢,他們提供了發(fā)生事故前的生產(chǎn)情況和事故發(fā)生時的一些現(xiàn)象,這對調(diào)查進展很有幫助。調(diào)查組結(jié)合當事人口述筆錄,查證了許多有關(guān)圖紙和資料,做了一些模擬試驗,并從工藝技術(shù)、生產(chǎn)管理、設(shè)備狀況、原材料質(zhì)量、生產(chǎn)操作等方面,進行了認真的分析和討論,最終確定并證實了事故原點——即最先發(fā)生燃燒爆炸的設(shè)備是三段2號機分離器。主要依據(jù)是:

        (1)當事人口述。Ⅲ—2+機操作工自述,他于19:00從生產(chǎn)設(shè)備內(nèi)取出硝化物和廢酸樣品,送到理化分析室,約19:15返回本崗位,發(fā)現(xiàn)Ⅲ—2+機分離器冒煙,就按規(guī)定打開分離器雨淋裝置和硝化機冷卻水旁路閥進行降溫,然后去儀表控制室找班長報告情況。

        (2)班長證詞。班長承認19:15左右Ⅲ—2+機操作工向他報告分離器冒煙,他就帶領(lǐng)另兩名工人來到硝化工房,看到Ⅲ—2+機分離器冒煙很大,就指揮工人打開機前循環(huán)閥和加入濃硫酸,以進一步降溫。但此措施沒有奏效,工房內(nèi)已硝煙嗆人,便和其他人退到工房門口,接著就看見從分離器沿口與上蓋之間向外噴火,心想“不好了”,便立即向防爆土堤外面跑去,剛出涵洞,身后“轟”地一聲就爆炸了。

        (3)有關(guān)人員旁證。Ⅲ—10+機操作工證實,他于19:15從分析室送樣品回來,看到Ⅲ—2+機分離器冒煙,就走過去問Ⅲ—2+機操作工:“溫度高不高?”回答:“不太高”。他就回到本崗位。后來看到班長指揮幾個工人采取降溫抑煙措施。但硝煙越來越大,他就退到工房外面,一看到著火,就從附近涵洞跑出防爆土堤。

        (4)物證。從炸塌了的儀表控制室內(nèi)找到了一些綜合記錄殘片、經(jīng)補貼復(fù)原后顯示的數(shù)據(jù)證明,當天19:00左右三段硝化機硝酸濃度過高。工藝規(guī)程規(guī)定,Ⅲ—2+機硝酸濃度為1.0%~3.5%,而記錄為7.9%;工藝規(guī)定Ⅲ—4+~Ⅲ—7+機為2.0%~4.0%、而記錄上Ⅲ—5+機為12.6%,高出工藝規(guī)定二、三倍。這就造成工藝混亂、最低凝固點前移,反應(yīng)最激烈的機臺為Ⅲ—2+機,這就為Ⅲ—2+機最先冒煙、著火和爆炸提供了確鑿的物證。

        (5)從爆坑形狀分析。從爆坑測繪圖可知,最深處等高線呈鞋底形,口部呈鴨梨形、其主軸線與硝化機布置主軸線呈大約5°夾角,這就說明起爆原點在三段硝化前幾臺機。根據(jù)工人所述冒煙、著火現(xiàn)象,確定為Ⅲ—2+機。它最先爆炸,其沖擊波使以后各機臺發(fā)生不同程度位移,隨即發(fā)生殉爆。盡管各機臺幾乎是同時爆炸的、但爆炸前的有規(guī)則位移使留下的爆坑呈傾斜狀態(tài)。

        2.事故原因

        調(diào)查組采用“事故樹分析法”查找事故原因,很見成效。專家們把硝化過程中可能引發(fā)燃燒爆炸事故的條件按先后次序和因果關(guān)系繪成程序方框圖,如圖1所示。它表明了導(dǎo)致事故的因素之間的邏輯關(guān)系。然后,逐項查明各種因素的狀態(tài)及影響程度,排除非相關(guān)因素,保留相關(guān)因素,并對相關(guān)因素進一步探細查微,直至確認引發(fā)事故的原因。

        經(jīng)過分析,排除了一些非相關(guān)因素,如冷卻蛇管漏水、冷卻水中斷或不足、攪拌器故障、儀表失靈、原料含雜質(zhì)等,留下少數(shù)相關(guān)因素,可理出兩條“事故因果鏈”。

        在第一條事故因果鏈中,關(guān)鍵是“投料比例不正確、工藝條件紊亂”,它是由“硝酸濃度過高”引起的。這時硝化反應(yīng)激烈,硝化機內(nèi)反應(yīng)不充分的反應(yīng)物被提升到分離器內(nèi)繼續(xù)反應(yīng),而分離器內(nèi)既無冷卻蛇管,又無攪拌裝置,容易造成硝化物局部過熱而分解、著火。經(jīng)調(diào)查,這次事故之前就有這種現(xiàn)象。事故當日白班生產(chǎn)已發(fā)現(xiàn)Ⅲ—6+、Ⅲ—7+機硝酸閥泄漏,2班于16:30接班后,由儀表工于17:00進行了修理,但已漏人硝化系統(tǒng)中的硝酸使反應(yīng)液硝酸濃度過高,Ⅲ—2+機內(nèi)硝酸含量達7.09%,比工藝規(guī)定的1%~3.5%高2~3倍,這就導(dǎo)致工藝條件紊亂,局部高溫分解,最終可能引起硝化物著火、爆炸。

        在第二條“事故因果鏈”中,關(guān)鍵是反應(yīng)液“接觸意外可燃物”,如機內(nèi)掉人油棉紗、潤滑油、橡膠手套或橡膠墊圈等,它們會與混酸中的硝酸發(fā)生強烈氧化反應(yīng)而冒煙、著火。經(jīng)仔細調(diào)查。這次事故前并無棉紗等掉入。但進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)。在分離器沒口與上蓋之間的填料用的是不符合工藝規(guī)定的石棉繩。它與高溫高濃度的硝酸混酸接觸。可能成為引發(fā)事故的火種,前面提到,工人為降溫抑煙,曾向機內(nèi)加了大量濃硫酸,這就使酸與石棉繩的接觸機會增多了。

        關(guān)于不符合工藝規(guī)定的石棉繩問題。據(jù)查是×年×月設(shè)備大修時換上的,通常石棉繩是不可燃的、但認爆炸事故現(xiàn)場找到的石棉繩殘段和工序小庫房中使用剩下的石棉繩、均能用火柴點燃。經(jīng)該省勞動安全衛(wèi)生檢測站分析檢驗證明,這種石棉繩中只含有50%石棉、其余為可燃纖維和油脂。為了證明此石棉繩與硝酸混酸的作用、調(diào)查組專門做了模擬試驗,證明此種石棉繩與工藝規(guī)定濃度的硝硫混酸作用,反應(yīng)激烈,冒大量黃煙,溫度由110℃上升到150℃。使用這種石棉繩完全有可能引起硝化物著火。而用符合工藝規(guī)定的石棉繩做對照試驗,幾乎不發(fā)生反應(yīng)。

        調(diào)查組還找到了Ⅲ—2+機分離器起火后火勢蔓延擴大的主要途徑。一是通過硝煙排煙管傳火;二是通過低矮的木屋面板傳火。

        由著火而轉(zhuǎn)化為爆炸。主要是沒有及時采取緊急安全放料措施。按規(guī)定、硝化機應(yīng)有遙控、自動、手動3套安全放料裝置.以備萬一著火的緊急情況能及時打開安全放料裝置,將物料放人安全水池。但這個廠是個歷史悠久的老廠、工藝落后。設(shè)備陳舊。工房低矮,生產(chǎn)自動化程度低,本質(zhì)安全條件差、硝化機上沒有自動安全放料裝置、著火后操作工和班長也沒有及時手動放料。以致由著火轉(zhuǎn)化為爆炸。

        綜上所述,可將這次事故的原因慨述如下:事故的起因是Ⅲ—6+、Ⅲ—7+機硝酸閥泄漏造成硝化系統(tǒng)硝酸含量過高,最低凝固點前移。致使Ⅲ—2+機反應(yīng)激烈冒煙,此時由于高溫高濃度硝硫混酸與不符合工藝規(guī)定的石棉繩(含大量可燃纖維和油脂)接觸成為火種,引起Ⅲ—2+機分離器內(nèi)硝化物著火;或者可能由于分離器內(nèi)反應(yīng)激烈。局部過熱,引起硝化物分解著火。著火后因硝化機本質(zhì)安全條件差、沒有自動放料裝置:工人也沒有手動放料。以致由著火轉(zhuǎn)化為爆炸。同時,這次事故與工廠管理方面的漏洞有很大關(guān)系,領(lǐng)導(dǎo)對安全重視不夠;生產(chǎn)工藝設(shè)備上問題多,解決不力;工人勞動紀律差、有擅自脫崗現(xiàn)象;再加上使用了不符合工藝規(guī)定的石棉繩等,因而這起特大爆炸事故是一起在本質(zhì)安全條件很差的情況下發(fā)生的責任事故。

        三、事故責任劃分及處理

        1.直接責任

        (1)三段2號硝化機操作工牛某,在發(fā)現(xiàn)了三段2號機分離器冒煙后,雖然打開了雨淋閥和旁路冷卻水閥降溫,但在發(fā)現(xiàn)分離器冒火后,沒有采取向安金水池放料這個關(guān)鍵措施就跑出現(xiàn)場,以致火勢蔓延,引起爆炸,因此,牛某對這起事故應(yīng)負直接責任。經(jīng)研究給予他開除廠籍、留廠察看處分。

        (2)硝化2組當班班長張某,在得知二段2號機分離器冒煙后,雖然指揮工人采取了一些降溫措施,但當分離器著火后,沒有督促機手打開硝化機安全放料開關(guān),也未采取其他補救措施,而是喊撤,以致大家跑離現(xiàn)場。他對這次事故也應(yīng)負主要責任。經(jīng)研究給予他開除廠籍、留廠察看處分。

        2.間接責任

        (1)2分廠廠長劉某,作為二分廠生產(chǎn)組織者和安全生產(chǎn)第一負責人,沒有認真貫徹執(zhí)行“安全生產(chǎn)五同時”原則。梯恩梯生產(chǎn)線×年年底停產(chǎn),次年2月1日恢復(fù)生產(chǎn)后,準備工作不足,生產(chǎn)、工藝、設(shè)備長時間不正常,開工9天就停產(chǎn)和維修7次。單機停料頻繁。換修閥門、襯墊、冷卻排管多次,他對這些問題重視不夠,解決不力;又擅自中斷了夜間干部值班制度;2分廠職工勞動紀律松弛,脫離崗位現(xiàn)象嚴重,沒有及時糾正,因此,他對這起事故負主要領(lǐng)導(dǎo)責任。經(jīng)研究給予他撤去分廠廠長職務(wù)、留廠察看處分。

        (2)總廠廠長金某,雖然當廠長才15天,但這起爆炸事故傷亡慘重,財產(chǎn)損失巨大,造成了不良的政治影響。他作為總廠安金生產(chǎn)第一負責人應(yīng)對這起事故負間接領(lǐng)導(dǎo)責任。經(jīng)研究給予他行政記大過處分。

        (3)總廠主管生產(chǎn)和安全的副廠長李某,作為企業(yè)主管生產(chǎn)、安全的負責人,企業(yè)生產(chǎn)線上發(fā)生如此特大爆炸事故,也應(yīng)負有一定的領(lǐng)導(dǎo)責任。但考慮到該同志在1990年下半年生病住院。廠長原定他春節(jié)后上班,但該同志主動提前于元旦后上了班,因此在處罰上應(yīng)從輕處理。經(jīng)研究給予行政記過處分。

        (4)事故調(diào)查中發(fā)現(xiàn)硝化機分離器與蓋之間的填料使用的是可燃的石棉繩,這是引起分離器著火的主要原因之一。造成這種石棉繩用在分離器壓蓋上的人對這起事故負有間接責任,應(yīng)進一步追查,并給予政紀處分。

        (5)該廠梯恩梯生產(chǎn)線始建于日偽時期,解放后雖經(jīng)多次改進,但工藝落后、設(shè)備陳舊、自控水平低、事故隱患嚴重的情況日趨突出,工廠和主管部門多次向上級報告,要求進行安全技術(shù)改造。但直到事故前3年才批準改造方案,事故前1年才批準投資。就在新生產(chǎn)線已開始建設(shè),舊生產(chǎn)線即將退役的時候,發(fā)生了特大爆炸事故。因此,上級公司和上級有關(guān)部門也應(yīng)對這起事故負一定的責任。

        四、事故教訓與整改措施

        從這起特大爆炸事故中我們應(yīng)該吸取以下有益的教訓:

        1.設(shè)施和技術(shù)

        (1)危險品生產(chǎn)工房應(yīng)該符合防火防爆要求。這次發(fā)生爆炸事故的車間,硝化生產(chǎn)線主要布置在磚木結(jié)構(gòu)的西側(cè)廈內(nèi),分離器蓋距木屋面板僅1.7m,以致木屋面板成為傳火物;此外,硝化車間的主體建筑采用鋼筋混凝土重型屋頂,它在發(fā)生爆炸事故時形成大塊飛散物砸壞周圍建筑物和砸傷人員,造成次生災(zāi)害。我們要引以為戒。

        (2)要提高危險品生產(chǎn)設(shè)備的本質(zhì)安全化程度和自動化水平、不僅生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有完善的安全防護裝置,如自動報警和自動放料、而且應(yīng)盡量減少現(xiàn)場操作人員。

        (3)危險品生產(chǎn)工房所內(nèi)的工藝布置應(yīng)整齊有序,方便操作。有利于安全疏散。而發(fā)生事故的工房設(shè)備密集、管道縱橫,工人操作須鐵梯上下,既不方便。也不利于疏散。

        (4)危險品工房所周圍建筑物一定要有足夠的安全距離。這次事放造成如此巨大的人員傷亡和財產(chǎn)損失,就與工廠布局不合理、安全距離不夠、絕大部分工房破舊有直接關(guān)系。

        2.生產(chǎn)和安全管理

        (1)危險品生產(chǎn)要有嚴格的工藝設(shè)備管理。硝化車間發(fā)生事故前,設(shè)備多次出現(xiàn)故障,多次換修閥、墊,開車停車頻繁、造成工藝紊亂,但管理干部和技術(shù)人員沒有及時處理,埋下事故隱患。今后要嚴格按照工藝規(guī)定的技術(shù)條件操作,減少工藝波動,盡量提高設(shè)備完好率,減少乃至杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。

        (2)危險品生產(chǎn)要有嚴格的勞動紀律管理,嚴禁串崗、脫崗。據(jù)調(diào)查,這次事故發(fā)生前0.5 h內(nèi),34名工人中竟有6人脫離崗位。

        (3)要經(jīng)常進行提高安全意識的教育和工人反事故能力——即發(fā)生事故苗頭的緊急處置能力的演練。這次事故發(fā)生前,工人和班長都已手忙腳亂,沒有及時采取手動放料措施就跑離現(xiàn)場,以致著火轉(zhuǎn)化為爆炸。

        (4)要對輔助生產(chǎn)用料。如石棉繩的耐火耐酸性能等進行檢驗后才能用于生產(chǎn)。

        (5)領(lǐng)導(dǎo)干部組織和指揮生產(chǎn)要做到“安全生產(chǎn)五同時”,即安全工作與生產(chǎn)工作同時計劃、同時布置、同時檢查、同時總結(jié)、同時評比。而這次事故的發(fā)生在一定程度上就與該廠領(lǐng)導(dǎo)未做到“五同時”有關(guān)。

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